大庆油田井下作业分公司:老设备改造焕发新活力
(通讯员 孙玮 吴明君)“作为90年代才逐渐真正被认识的连续油管作业,咱们队这台2011年投产的连续油管设备,以12年的‘长工龄’成为了行业中的‘老队员’,可得多‘盯’着点儿。”大庆油田井下作业分公司作业二大队连续油管1队机械技术员马超对徒弟张振交待道。
马超说的这口井年龄虽然“老”,干活却很“厉害”,不仅创下过2天1口井、月作业10口的连续油管作业纪录,还以老井压裂平均日增油5吨,受到过多次“表扬”。
是什么让一台“老设备”拥有了这样的“超高效”施工能力呢?
原来,作业二大队在2022年就对该设备进行了“换头术”改造,既保留了“一体式”设备作业速度快的天然优势,又解决了搭载连续油管管径不够、提升力不足的问题,老设备焕发的新动力显著提升。
“以前,我们用旧注入头进行老井重复压裂工艺施工,发现设备‘中气不足’,提升力欠缺,管柱解封和起下,设备很‘吃力’。再者,由于鹅颈不够大,2.875英吋连续油管的使用井口数并不理想,换管成本高、耗时还久。”连续油管1队队长张桂堂看着正在起下的设备,颇有感触的介绍道。队里用上新注入头后,管柱解封、起下更有力。同步优化的鹅颈,还提高了连续油管使用寿命,降低成本、节约时间。另外,他们还配套改进了睡床位置和起降模式,让注入头可携带多个配件进行整体搭载,无需反复连接注入头配件,施工变得更简便、更高效。一年来,员工们干活的劲头越来越足,幸福感也越来越高。
作业二大队通过布局优化、睡床模式改进、鹅颈和注入头更换、以及管控模块再集成等多方式设备改造,使“老设备”突破配套连续油管管径及提升力限制,完美搭载2.875英吋的连续油管、最大提升45吨,进行老井的重复压裂作业,解决了老设备施工工艺受限的问题,让生产调度更为方便,为去年大队完成121%的生产指标做出了坚实保障。接下来,大队将总结、运用好老设备的改造经验,在创新上再突破,最大化发挥设备生产保障功能。
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